上海氯堿化工股份有限公司電化廠壓縮空氣系統節能技改項目
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一、案例名稱
上海氯堿化工股份有限公司電化廠壓縮空氣系統節能技改項目
二、案例業主
上海氯堿化工股份有限公司是一家發行A、B股的國有控股上市公司,公司綜合實力位于國內同行前列。主要制造和銷售燒堿、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料樹脂與制品。
三、案例內容
1.原系統(設備)主要參數及用能情況
氯堿化工電化廠壓縮空氣系統(空壓站)共有10臺空壓機,其中3臺英格索蘭的螺桿微油空壓機,3臺無錫壓縮機廠有油潤滑活塞式空壓機,3臺無錫壓縮機廠無油潤滑活塞式壓縮機,壓縮空氣主要分為兩種應用,即工藝用氣和儀表用氣,壓縮空氣系統平均每小時功耗為900kW:h,年電能消耗近700萬kw·h。
2.節能改造內容
空氣壓縮機調速變頻,壓縮空氣系統集中控制,壓縮空氣系統流量壓力控制,低干空氣消耗壓縮空氣干燥再生應用,低阻力壓縮空氣過濾,空氣壓縮機廢熱回收。
3.系統(設備)改造后用能情況
經第三方上海市節能服務中心出具節能效果檢測報告,系統每小時的節電量為174.63kW·h,每小時節省的蒸汽量0.186噸。
4.項目實施情況
該項目于2009年5月1日開工,2009年6月30日完工并進行節能驗證和項目驗收,迄今為止已經正常運行超過兩年,項目設備運轉良好,節能效益顯著。
四、項目年節能量及節能效益
1.電力節約部分
改造前,系統每小時的平均功耗904.29kW/h;改造后,空壓機運行系統每小時的平均功率729.66kW。
在測試工況期間,該系統每小時平均的節電量為174.63kW·h,節電率為19.31%。
2.熱能節約部分
在測試工況期間,每小時節省的蒸汽量為0.186t/h。
根據上述節能改造后,空氣壓縮系統節能情況匯總,在測試工況期間,系統每小時的節電量為174.63kW·h,折合0.06噸標煤;每小時節省的蒸汽量0.186噸,折合0.0166噸標煤。共計節能0.077噸標煤,年折合節約標煤:0.077x24x358=661噸
五、投資額及商業模式
該電機系統節能技改項目采用合同能源管理模式,由項目實施單位投資,投資總金額為人民幣210萬元。項目的總投資包括項目診斷、設計、設備、施工和調試服務費用及財務費用。節能效益分享的起始日從2009年7月1日起,效益分享期約定為6年,三方在分享期按合同規定的不同比例分享節能效益。合同有效期為合同起始日至效益分享期滿為止(即從2009年3月26日起至2015年6月30日止)
在項目施工安裝調試完畢后,由第三方上海市節能服務中心出具節能效果檢測報告,合同各方共同組織有關部門和人員對項目完工進行驗收,并簽署驗收報告。
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