方大特鋼科技股份有限公司高爐循環冷卻水系統節電項目
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一、案例名稱
方大特鋼科技股份有限公司高爐循環冷卻水系統節電項目
二、案例業主
方大特鋼科技股份有限公司(原南昌長力鋼鐵股份有限公司)是一家上市公司為中國500強企業之一。公司為煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼全流程生產工藝的鋼鐵聯合企業,年產彈簧扁鋼60萬噸、汽車板簧13.5萬噸、穩定桿40萬件、扭桿20萬件、鐵230萬噸、鋼300萬噸、材(坯)295萬噸。企業現有冶煉設備40噸冶煉電爐兩座、真空冶煉電爐一座、精煉爐兩座。
三、案例內容
1.技術原理及適用領域
循環冷卻水系統可分為泵站系統、末端設備、管路系統以及冷卻塔等。首先對水系統進行水力平衡調整,確定系統實際能耗。通過對現有系統的現場勘測,采集不同運行方式下的參數,如水泵和電機的運行狀態、閥門開度、關鍵點的壓力值、流量、水位高度、冷卻塔狀態、沿程管路阻力及各種末端設備的型號和工藝參數等。根據這些實測數據,對水系統的主要能耗點進行分析,查找出不利工況并分析其產生原因,如是否存在水泵實際運行效率偏低、冷卻塔的冷卻效率偏低、末端設備換熱過冷卻、閥門局部損失過大以及是否有局部環流、高低壓系統混合、管路系統堵塞等。根據原因提出對應的解決方案,使不利工況降至最低。分析出系統的最佳工況,計算出水泵運行所需流量、壓力,根據已知參數量身定做水泵,以匹配系統的阻力特性。此時整個循環冷卻水系統水泵效率最高,電機耗電最低。經過水力平衡調整重新定制的參數,不僅解決了水泵耗能問題,還有利于電機安全穩定運行,從而提高系統的運行可靠性。
該技術可適用于鋼鐵、化工、化纖、化肥、熱電、制藥等行業。
2.案例實施情況
該項目選擇了新1號、3號高爐水系統:
新1號高爐中壓泵2用1備,型號500S-100TD,泵出口壓力1.09MPa,出口閘閥開1/8,總管壓力0.58MPa,總流量3747m3/h。回水1用2備,型號24SA-18W,泵出口壓力0.32 MPa,出口蝶閥30°,供水總管壓力0.113 MPa,總管流量3011 m3/h。
3號高爐冷水泵1用1備,型號600S-75A,泵出口壓力0.35MPa,出口蝶閥開7/9。熱水泵1用1備,型號600S-32,泵出口壓力0.16MPa,進口、出口蝶閥均為35°。
通過對系統全面分析,局部閥門損失較大,水泵效率偏低。重新設計水泵參數:新1號高爐中壓(60m,2050 m3/h),回水泵(15m,3100 m3/h)。3號高爐冷水泵(34m,3000 m3/h),熱水泵(18m,3000 m3/h)。并將水泵出口止回閥換成微阻止回閥,出口閥門全開。
該項目技改的五臺水泵,主要包括水泵、水泵基礎、閥門及相關管路的改造。
該項目于2009年11月18日竣工驗收,目前設備運行良好。
四、項目年節能量及節能效益
表1 改造前系統消耗功率
表2 改造后系統消耗功率
兩套系統改造后,每年可節電854萬kW·h,按照當地工業電價計算,每年可為業主節約電費448萬元,折算年節約2945噸標準煤。
五、商業模式
該項目采用合同能源管理節能效益分享型模式運作,即項目實施單位就該項目與該業主簽訂節能服務合同,節能服務公司為業主提供能源審計、節能改造的可行性研究報告,節能改造所需的全部資金,設備設計、選擇及采購、施工、安裝和調試,為業主單位的操作和維修人員提供相關培訓、項目建成后的維護和保養等專業節能服務。
節能服務公司負責解決該項目所需的所有資金,并與業主單位對該項目所產生的節能效益進行分享,合同期限為3年。合同期內節能服務公司與業主的分享比例為7∶3,在合同期內項目的所有權屬于節能服務公司;合同期滿且業主付清所有合同款項后,節能服務公司向業主轉移項目所有權,將設備無償贈予業主,之后的節能收益為業主所有。在項目合同期內,節能服務公司向業主提供所安裝設備的維護服務,并與業主保持密切聯系,對所安裝設備可能出現的問題進行快速診斷和處理;同時不斷優化和改進所安裝設備的運行性能,以提高項目的節能量及其效益。
六、融資渠道
該項目總投資為397萬元(包括工程建設費用及后期運行維護費用),均由節能服務公司提供。
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